在瓦轴集团保持器公司火热的生产一线,曲臣劳模创新工作室始终将目光聚焦于生产流程中的“细枝末节”,围绕降本增效创新攻关。
从“废刀堆”里掘金五万元
创新往往始于对浪费的“零容忍”。年初,工作室成员在日常巡查时,把目光落在了角落里那堆被认定为“报废”的镗孔刀具上。“这些刀具真的完全无法利用了吗?”一个问号在曲臣心中升起。他召集团队成员,提出一个大胆设想,“不能只考虑使用新刀,能否‘以大磨小’,让这些报废刀具重获新生?”
想法虽好,实践却难。确定不同规格刀具的改制余量、设计最合理的修磨工艺、确保重修后精度不减……每个环节都是挑战。那段时间,工作室的灯光常常亮至深夜。曲臣和团队成员围坐在工作台前,对着一堆“废刀”反复测量、绘图、讨论。技术员为了一个关键的修磨角度,连续几天泡在砂轮机旁,双手沾满油污,眼睛熬得通红。正是这种对细节的执着与“不放弃任何一丝可能”的信念,最终成功摸索出一套成熟的镗孔刀修复再利用流程。仅此一项,便从“废刀堆”里为企业掘金近5万元。握着那枚焕然一新的改制刀具,曲臣感慨道:“看着这些‘老伙计’重新上阵,比拿到新工具更有成就感。”
自制装置破解“一次性加工”难题
如果说刀具修复是“变废为宝”,那么实现机床主轴NN系列产品兜孔和毛刺的一次性加工,则是一场需要颠覆传统工艺的硬仗。该工序以往分两步进行,不仅效率低,更因二次装夹导致废品率居高不下。“必须设计一套专用加紧装置,实现一次装夹、全部完工。”曲臣立下军令状。
攻关过程并非一帆风顺。如何确保装夹稳固?如何避免干涉?如何保证去毛刺质量?一个个技术难题接踵而至。团队成员分工协作,有的负责三维建模,有的寻找材料,有的进行强度测算。最紧张的时刻,他们干脆把饭带到工作室,边吃边讨论方案,桌上铺满了草图,激烈的争论时常响起。老技师凭借几十年经验提出了一个关键的结构改进点,让困扰大家许久的定位难题迎刃而解。
回忆起那个突破的夜晚,曲臣依然心潮澎湃:“当第一个产品加工完成,检测数据全部合格的那一刻,整个工作室都沸腾了!那种由内而外的喜悦和自豪,无法用言语形容,所有的疲惫在那一刻都烟消云散。”这项自制加紧装置的成功应用,最终将相关产品的加工废品率降低了30%以上。
(来源:文化瓦轴)