57个班次无操作责任性轧废
轧废占比同比下降12.4%
换辊时间压缩至平均10分钟
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这一连串数据的背后
离不开主操班长黄天注带领班组成员
持续开展技术攻关
作为2024年度柳钢集团
先进生产(工作)标兵
他在轧机轰鸣间不断优化工艺
提升效率
让高质量、快节奏
成为班组生产的新常态
2020年入职广西钢铁后,黄天注到新建的1780mm产线参与生产建设,成为这条“战线”上的一名“新兵”——轧机操作工。这个性格内敛的年轻人凭借刻苦钻研的精神,在短短几年间迅速成长为技术精湛的主操作工。在担任班长后,他带领团队不断突破生产瓶颈,攻克技术难题,创造多项生产纪录。
从初出茅庐的新人到独当一面的标兵,黄天注用精益求精的态度,带领班组开展了一系列卓有成效的攻关和改善行动,持续推动生产效率提升。
精益改善,攻克生产难题
黄天注始终坚持精益管理理念,带领团队不断寻求工艺突破。2024年,生产线迎来新的挑战,高强酸洗板、高强原子钢和双相钢等高难度品种相继要生产,其中酸洗板轧制时因震动导致氧化膜剥落的问题尤为突出,产品表面频繁出现麻点和油垢压入等质量缺陷,一度影响整个生产进度。
面对棘手的难题,黄天注带领班组成员深入生产一线,从轧制润滑参数调整着手,逐步完成设备缺陷优化,经过多次试验,终于攻克技术难关,不仅解决表面质量问题,更为后续稳定生产打下坚实基础。
通过持续优化改进,2024年黄天注带领班组实现年产124万吨,产量 在各班组中名列前茅。同时,黄天注积极推行“全员精益”生产模式,带动班组主动发现问题、优化工艺,最终创下连续57个班次零轧废的新纪录,成为热轧总厂精益班组的标杆。
分秒必争,提升换辊效率
“换辊再快一点,我们就能多轧几卷钢。”
在生产中,每一次换辊都意味着停机,停机时间直接影响产量和效率。黄天注深知,要在精轧环节提高生产效率,必须从设备优化和基础管理入手,把时间抢回来,将效率提上去。
在开展 “1780产线自动换辊”专项攻关时,黄天注带领班组与电控、机修等相关技术人员紧密协作,系统分析设备运行数据,精细调整机械动作参数,逐步实现从手动到半自动,最终到多机架自动换辊的技术跨越。经过持续优化,精轧机换辊时间大幅压缩至平均10分钟,不仅显著提升生产效率,还降低轧辊损耗,节约生产成本。
日检周查,筑牢生产防线
黄天注积极创新管理思路,提出并推行“日检周查”的工作机制,通过系统化设备巡检和隐患排查,有效控制非计划停机,确保产线稳定运行。
从作业流程到设备点检,从工具摆放到操作规范......黄天注带领班组不断摸索高效工作方法,保障每一项操作标准明确、执行到位。在他的带领下,班组轧废占比较上一年下降12.4%,并实现6个月零轧废目标,有效提升生产稳定性和整体效率。
2025年,随着柳钢集团“精益管理年”活动的全面开展,作为“标兵”的基层班组长,黄天注深知“轧好每一卷钢”的重要性。他将继续带领团队积极践行“五保三抓”工作要求, 向更高效率、更优质量、更低成本不懈奋斗, 在精益生产的道路上砥砺前行 ……